Keterangan |
: Abstrak
Enhanced oil recovery (EOR) adalah metode yang digunakan untuk
memperoleh lebih banyak minyak.Injeksi CO2 merupakan salah satu metode
EOR.Injeksi gas CO2dilakukan dengan menginjeksikan sejumlah gas CO2 ke
dalam reservoir.Injeksi CO2dapat dilakukan secara miscible (tercampur) atau
immiscible (tidak tercampur).
Lapangan Langgak merupakan lapangan minyak yang telah berproduksi
mulai tahun 1979 dan produksinya terus menurun hingga saat ini. Di Lapangan
Langgak akan diterapkaninjeksi CO2 tidak tercampur sebagai salah satu metode
EOR untuk meningkatkan produksi minyak.Di dalam proses injeksi CO2 tidak
tercampur, fenomena pengembangan minyak dan penurunan viskositas berperan
besar dalam keberhasilan metode EOR tersebut.
Penelitian ini melakukan uji pengembangan minyak dan penurunan viskositas
menggunakan sampel minyak Langgak.Eksperimen dalam penelitian ini
dilakukan di Laboratorium Petroleum and Natural Gas Engineering, Sejong
University, Korea.Uji pengembangan minyak dan penurunan viskositas dilakukan
pada temperatur reservoir dengan tekanan injeksi CO2 tertinggi 900 psi.
Hasil penelitian didapatkan tekanan injeksi CO2 900 psi menghasilkan faktor
pengembangan minyak paling besar dan penurunan viskositas paling besar. Faktor
pengembangan yang dihasilkan pada tekanan injeksi CO2900 psi yaitu 1,0594.
Pada tekanan injeksi CO2 900 psi viskositas minyak turun menjadi 10,2 cp.
Abstract
Enhanced oil recovery (EOR) is a method used to obtain more oil. CO2
injection is one of the EOR methods. CO2 injection is conducted by injecting some
CO2 into the reservoir. CO2 injection can be conducted by miscible or immiscible
injection.
Langgak Field is an oil field that has been producing since 1979 and its
production continues to decline. The im immiscible CO2 injection as one of EOR
methodwill be applied to increase oil production at Langgak. The phenomenon of
oil swelling and viscosity reduction play a major fole in the process of CO2
immiscible injectionfor the success of the EOR method.
This research conducts oil swelling test and viscosity reduction test using
Langgak oil sample. The experiments in this study were conducted at Petroleum
and Natural Gas Engineering Laboratory, Sejong University, Korea. The oil
swelling test and viscosity reduction test were performed at reservoir temperature
with the highest CO2 injection pressure 900 psi.
The results of study, the CO2injection pressure at 900 psi give the biggest oil
swelling factor and the biggest viscosity reduction. The result of oil swelling
factor at CO2 injection pressure 900 psi is 1.0594. The oil viscosity decrease to
10,2 cp atCO2 injection pressure 900 psi. |